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    淺析數控機床加工精度降低的原因
    造(zao)成加工(gong)精度異常(chang)故障的原因隱蔽(bi)性強,診斷難度比較大,歸納出(chu)五個主要原因:機床進給(gei)單位被改動或(huo)變化;機(ji)床各個軸(zhou)的(de)零點偏置異(yi)常;軸(zhou)向的(de)反向間隙異(yi)常;電(dian)機(ji)運行狀(zhuang)態異(yi)常,即(ji)電(dian)氣及控制部分異(yi)常;機(ji)械故障(zhang),如(ru)絲杠(gang),軸承,軸聯器等部件。另(ling)外加工程序的編(bian)制,刀具的選擇(ze)及人為因素,也可能(neng)導(dao)致加工精度異常。 

    一、造成加工精度異常故障的原因 
     
    造成加(jia)工精度異(yi)常(chang)故障(zhang)的(de)原(yuan)因隱蔽性強,診斷難度比(bi)較大,歸納出五個主(zhu)要原(yuan)因:機(ji)(ji)床(chuang)進(jin)給單位被改動或變(bian)化;機(ji)(ji)床(chuang)各個軸的(de)零點偏(pian)置異(yi)常(chang);軸向(xiang)的(de)反(fan)向(xiang)間隙異(yi)常(chang);電機(ji)(ji)運行狀(zhuang)態異(yi)常(chang),即(ji)電氣及控制部(bu)(bu)分異(yi)常(chang);機(ji)(ji)械(xie)故障(zhang),如絲杠,軸承,軸聯器(qi)等(deng)部(bu)(bu)件(jian)。另外(wai)加(jia)工程序(xu)的(de)編制,刀(dao)具(ju)的(de)選(xuan)擇及人為因素,也可能(neng)導致加(jia)工精度異(yi)常(chang)。 
     
    二、數控機床故障診斷原則 
     
    1.先(xian)外部后(hou)內(nei)部數控機(ji)床是集機(ji)械,液(ye)壓(ya),電氣為一(yi)體(ti)的(de)機(ji)床,故(gu)其故(gu)障的(de)發生也會由這三者綜合(he)反映(ying)出來。維(wei)修人員應先(xian)由外向(xiang)內(nei)逐一(yi)進行排查,盡量避免隨意(yi)地啟封,拆卸,否則(ze)會擴大故(gu)障,使機(ji)床喪失精度(du),降低性能。 
     
    2.先機械后電氣一般(ban)來說,機械故障較易發覺(jue),而數控系統故(gu)障的(de)(de)診斷(duan)則(ze)難度(du)較大些。在故(gu)障檢修(xiu)之前,首先注意排除機械性的(de)(de)故(gu)障,往往可達到事半功倍的(de)(de)效果。 
     
    3.先(xian)靜后(hou)動先(xian)在(zai)機(ji)(ji)床斷電的靜止狀態下,通過了(le)解,觀(guan)察,測(ce)試,分析,確認為非破壞性故(gu)障后(hou),方可給機(ji)(ji)床通電;在(zai)運行工況(kuang)下,進行動態的觀(guan)察,檢驗和測(ce)試,查(cha)找故(gu)障。而對破壞性故(gu)障,必須先(xian)排除危(wei)險(xian)后(hou),方可通電。 
     
    4.先簡單后(hou)復(fu)雜當出現多種故(gu)障互相交(jiao)織掩蓋,一(yi)時無從下手時,應(ying)先解(jie)決(jue)(jue)容易的(de)問(wen)題,后(hou)解(jie)決(jue)(jue)難度(du)較大(da)的(de)問(wen)題。往往簡單問(wen)題解(jie)決(jue)(jue)后(hou),難度(du)大(da)的(de)問(wen)題也可能變得容易。 
     
    三、數控機床故障診斷方法 
     
    1.直觀法:(望聞問切)問-機床(chuang)的故障現象,加工狀(zhuang)況(kuang)等;看-CRT報警信息,報警指示燈,電容器(qi)等元(yuan)件變形煙熏燒(shao)焦,保護器(qi)脫扣等;聽-異常(chang)聲響;聞-電氣元(yuan)件焦糊(hu)味及其它異味(wei);摸-發熱,振動,接(jie)觸(chu)不良等。 
     
    2.參(can)數(shu)(shu)檢查法:參(can)數(shu)(shu)通常是存(cun)放在RAM中,有時電(dian)池電(dian)壓不足,系(xi)統長期不通電(dian)或外部干擾都(dou)會使參(can)數(shu)(shu)丟失(shi)或混亂(luan),應根據故障特征,檢查和校(xiao)對有關(guan)參(can)數(shu)(shu)。 
     
    3.隔離法:一些故障,難以區分是(shi)數控(kong)部(bu)分,還是(shi)伺服系統或(huo)機械部分(fen)造成(cheng)的,常采(cai)用隔離法。 
     
    4.同類對調法用(yong)同功(gong)能的(de)(de)備(bei)用(yong)板替換(huan)被懷(huai)疑有故障的(de)(de)模板,或(huo)(huo)將功(gong)能相同的(de)(de)模板或(huo)(huo)單(dan)元相互交(jiao)換(huan)。 
     
    5.功(gong)能(neng)程序(xu)測試法將G,M,S,T,功(gong)能(neng)的(de)全部指令編寫一些小(xiao)程序(xu),在診(zhen)斷故障(zhang)時運行這些程序(xu),即可判斷功(gong)能(neng)的(de)缺失。 
     
    四、加工精度異常故障診斷和處理實例 
     
    1.機(ji)械(xie)故障導致加工精度(du)異常 
     
    故(gu)障現象:一臺SV-1000立式加工中心,采用Frank系統。在(zai)加工連(lian)桿模具過程(cheng)中,忽然(ran)發現Z軸進給異常(chang),造(zao)成至少1mm的切削誤差(cha)量(liang)(Z方向過切)。 
     
    故(gu)障診斷:調(diao)查(cha)中了解到,故(gu)障是忽然發生的(de)。機床(chuang)在點動(dong),在手動(dong)輸入數據方式操作下各個軸運行正常,且回參(can)考點正常,無任何報(bao)警提(ti)示,電氣控制部分(fen)硬故(gu)障的(de)可能(neng)性排除。應主要對以下幾個方面逐一進行檢查(cha)。 
     
    檢查機床(chuang)精度異常時正在(zai)運行的(de)加工程序段,特別是刀(dao)具長度補償,加工坐標系(xi)(G54-G59)的(de)校對和計算。 
     
    在(zai)點動方(fang)式下,反復(fu)運(yun)(yun)動Z軸,經過視,觸,聽,對(dui)其(qi)運(yun)(yun)動狀態(tai)診斷(duan),發(fa)現Z向運(yun)(yun)動噪音(yin)異常,特(te)別是(shi)快速點動,噪音(yin)更加(jia)明(ming)顯(xian)。由此判(pan)斷(duan),機械方(fang)面(mian)可能存在(zai)隱患。 
     
    檢查機床Z軸(zhou)精度。用手搖脈沖發生器移(yi)動Z軸(zhou),(將其(qi)倍率定(ding)為1×100的擋位,即每變化(hua)一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸(zhou)的(de)(de)(de)運(yun)(yun)動(dong)(dong)情況。在單向運(yun)(yun)動(dong)(dong)保持(chi)正常(chang)后作為(wei)起始點的(de)(de)(de)正向運(yun)(yun)動(dong)(dong),脈沖器每變(bian)化一步(bu),機(ji)(ji)床(chuang)Z軸(zhou)運(yun)(yun)動(dong)(dong)的(de)(de)(de)實際(ji)距離(li)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuo)明(ming)電機(ji)(ji)運(yun)(yun)行(xing)良(liang)好,定位精度(du)也良(liang)好。而(er)返回機(ji)(ji)床(chuang)實際(ji)運(yun)(yun)動(dong)(dong)位移(yi)的(de)(de)(de)變(bian)化上(shang),可以分為(wei)四(si)個(ge)階段:(1)機(ji)(ji)床(chuang)運(yun)(yun)動(dong)(dong)距離(li)d1>d=0.1mm(斜率(lv)大于(yu)1);(2)表(biao)現(xian)出為(wei)d1=0.1mm>d2>d3(斜率(lv)小于(yu)1);(3)機(ji)(ji)床(chuang)機(ji)(ji)構(gou)實際(ji)沒移(yi)動(dong)(dong),表(biao)現(xian)出最標準的(de)(de)(de)反(fan)向間隙;(4)機(ji)(ji)床(chuang)運(yun)(yun)動(dong)(dong)距離(li)與脈沖器經定數值相等(斜率(lv)等于(yu)1),恢復到機(ji)(ji)床(chuang)的(de)(de)(de)正常(chang)運(yun)(yun)動(dong)(dong)。無(wu)論怎(zen)樣對反(fan)向間隙進行(xing)補(bu)償,其表(biao)現(xian)出的(de)(de)(de)特征是:除了(3)階段補(bu)償外,其他各(ge)段變(bian)化依然存在,特別是(1)階段嚴重影響到機(ji)(ji)床(chuang)的(de)(de)(de)加工精度(du)。補(bu)償中發現(xian),間隙補(bu)償越(yue)大,(1)階段移(yi)動(dong)(dong)的(de)(de)(de)距離(li)也越(yue)大。 
     
    分(fen)析(xi)上述檢(jian)查(cha)認為存(cun)在(zai)幾點(dian)可能原因:一(yi)是電機(ji)(ji)(ji)有異常(chang),二(er)是機(ji)(ji)(ji)械方面有故障,三(san)是絲杠(gang)存(cun)在(zai)間隙。為了進(jin)一(yi)步診(zhen)(zhen)斷故障,將電機(ji)(ji)(ji)和絲杠(gang)完全(quan)脫開,分(fen)別對電機(ji)(ji)(ji)和機(ji)(ji)(ji)械部分(fen)進(jin)行檢(jian)查(cha)。檢(jian)查(cha)結果是電機(ji)(ji)(ji)運行正(zheng)常(chang);在(zai)對機(ji)(ji)(ji)械部分(fen)診(zhen)(zhen)斷中發現,用手盤動絲杠(gang)時,返回運動初始有很大的空缺(que)感。而正(zheng)常(chang)情況下,應該能感覺到(dao)軸承(cheng)有序而平(ping)滑的移動。 
     
    故(gu)障(zhang)處(chu)理:經過拆卸檢查發現該(gai)軸承確實受損,且有滾珠(zhu)脫落(luo)。更(geng)換后機(ji)床恢復正常。 
     
    2.控(kong)制邏輯不妥導致加(jia)工精度異(yi)常(chang) 
     
    故(gu)障現象:一臺上海機床廠(chang)家生(sheng)產的加工中心,系統(tong)是Frank.加工過程中(zhong),發現(xian)(xian)(xian)該(gai)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)X軸(zhou)(zhou)精度(du)(du)異常,精度(du)(du)誤差(cha)(cha)(cha)最(zui)小為0.008mm,最(zui)大為1.2mm.故障診斷:檢(jian)查中(zhong),機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)已經按(an)照要求設置(zhi)了G54工件坐標(biao)系。在(zai)手動(dong)輸(shu)(shu)入數(shu)(shu)據方(fang)(fang)式(shi)操作下,以(yi)G54坐標(biao)系運行(xing)(xing)一(yi)段(duan)程序(xu)(xu)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)運行(xing)(xing)結(jie)束后(hou)(hou)顯示器上(shang)顯示的(de)(de)(de)(de)機(ji)(ji)(ji)械(xie)坐標(biao)值為(X軸(zhou)(zhou))“-1025.243”,記錄下該(gai)數(shu)(shu)值。然后(hou)(hou)在(zai)手動(dong)方(fang)(fang)式(shi)下,將機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)點動(dong)到(dao)其他(ta)任意位(wei)置(zhi),再次在(zai)手動(dong)輸(shu)(shu)入數(shu)(shu)據方(fang)(fang)式(shi)操作下運行(xing)(xing)剛才的(de)(de)(de)(de)程序(xu)(xu)段(duan),待機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)停止后(hou)(hou),發現(xian)(xian)(xian)此(ci)時機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)坐標(biao)數(shu)(shu)值顯示為“-1024.891”,同上(shang)一(yi)次執行(xing)(xing)后(hou)(hou)的(de)(de)(de)(de)數(shu)(shu)值比(bi)較(jiao)相差(cha)(cha)(cha)了0.352mm.按(an)照同樣的(de)(de)(de)(de)方(fang)(fang)法,將X軸(zhou)(zhou)點動(dong)移動(dong)到(dao)不同的(de)(de)(de)(de)位(wei)置(zhi),反(fan)復執行(xing)(xing)該(gai)程序(xu)(xu)段(duan),而(er)顯示器上(shang)顯示的(de)(de)(de)(de)數(shu)(shu)值都有(you)所不同(不穩定(ding))。用百分表對X軸(zhou)(zhou)進行(xing)(xing)仔(zi)細檢(jian)查,發現(xian)(xian)(xian)機(ji)(ji)(ji)械(xie)位(wei)置(zhi)實際誤差(cha)(cha)(cha)同數(shu)(shu)字顯示出(chu)來的(de)(de)(de)(de)誤差(cha)(cha)(cha)基(ji)本一(yi)致,從而(er)認為故障原因為X軸(zhou)(zhou)重(zhong)復定(ding)位(wei)誤差(cha)(cha)(cha)過大。對X軸(zhou)(zhou)的(de)(de)(de)(de)反(fan)向間隙及定(ding)位(wei)精度(du)(du)進行(xing)(xing)檢(jian)查,重(zhong)新補償其誤差(cha)(cha)(cha)值,結(jie)果起(qi)不到(dao)任何作用。因此(ci)懷疑光柵尺及系統(tong)參數(shu)(shu)等有(you)問題。但為什(shen)么產(chan)生如此(ci)大的(de)(de)(de)(de)誤差(cha)(cha)(cha),卻又未出(chu)現(xian)(xian)(xian)相應的(de)(de)(de)(de)報警信息(xi)進一(yi)步檢(jian)查發現(xian)(xian)(xian),此(ci)軸(zhou)(zhou)為垂直(zhi)方(fang)(fang)向的(de)(de)(de)(de)軸(zhou)(zhou),當X軸(zhou)(zhou)松開時主軸箱向(xiang)下掉,造成了誤差。 
     
    故(gu)障(zhang)處理(li):對機床的PLC邏(luo)輯控制(zhi)程序做了修改(gai),即在X軸(zhou)松開(kai)時(shi),先(xian)把X軸(zhou)使(shi)能加載,再(zai)把X軸(zhou)松開(kai);而在X軸(zhou)夾緊(jin)(jin)時(shi),先(xian)把X軸(zhou)夾緊(jin)(jin)后(hou),再(zai)把使(shi)能去掉。調整后(hou)機床故障(zhang)得以解決。 
     
    3.機床位(wei)置(zhi)問(wen)題導致加(jia)工精(jing)度異常(chang) 
     
    故(gu)障(zhang)現象:一臺杭州產的(de)立式數控(kong)銑床,配(pei)備北京KND-10M系統。在點動或(huo)加工過程中,發現Z軸異常。 
     
    故障診(zhen)斷:檢查發現(xian),Z軸(zhou)(zhou)上(shang)下(xia)移動(dong)(dong)(dong)不(bu)(bu)均(jun)勻且有(you)噪聲,且存在一定(ding)(ding)間(jian)隙。電(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)啟動(dong)(dong)(dong)時,在點動(dong)(dong)(dong)方式下(xia)Z軸(zhou)(zhou)向上(shang)運動(dong)(dong)(dong)存在不(bu)(bu)穩定(ding)(ding)的噪聲及受(shou)力不(bu)(bu)均(jun)勻,且感覺電(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)抖動(dong)(dong)(dong)比較厲害;而(er)向下(xia)運動(dong)(dong)(dong)時,就沒有(you)抖動(dong)(dong)(dong)得這(zhe)(zhe)么明(ming)顯(xian)(xian);停(ting)止(zhi)(zhi)時不(bu)(bu)抖動(dong)(dong)(dong),在加工(gong)過程中表現(xian)得比較明(ming)顯(xian)(xian)。分析(xi)認(ren)為,故障原因有(you)三點:一是(shi)絲杠反向間(jian)隙很(hen)大;二是(shi)Z軸(zhou)(zhou)電(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)工(gong)作異常;三是(shi)皮(pi)帶輪受(shou)損至(zhi)受(shou)力不(bu)(bu)均(jun)。但有(you)一個問題要(yao)注意的是(shi),停(ting)止(zhi)(zhi)時不(bu)(bu)抖動(dong)(dong)(dong),上(shang)下(xia)運動(dong)(dong)(dong)不(bu)(bu)均(jun)勻,所(suo)以電(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)工(gong)作異常這(zhe)(zhe)個問題可以排除。因此先對(dui)機(ji)械部(bu)分診(zhen)斷,在診(zhen)斷測試過程中沒有(you)發現(xian)異常,在公差之內。利用排除法則,余下(xia)的只有(you)皮(pi)帶問題了,在檢測皮(pi)帶時,發覺這(zhe)(zhe)條(tiao)皮(pi)帶剛換不(bu)(bu)久,但在細心檢測皮(pi)帶時,發現(xian)皮(pi)帶內側出現(xian)不(bu)(bu)同程度(du)的受(shou)損,很(hen)明(ming)顯(xian)(xian)是(shi)受(shou)力不(bu)(bu)均(jun)所(suo)至(zhi),是(shi)什(shen)么原因造(zao)成的呢在診(zhen)斷中發現(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)放置有(you)問題,即(ji)裝夾的角度(du)位置不(bu)(bu)對(dui)稱造(zao)成受(shou)力不(bu)(bu)均(jun)。 
     
    故(gu)障處理:只要(yao)將電(dian)機重(zhong)裝,對準角(jiao)度,測量好距離(電(dian)機與Z軸(zhou)的軸(zhou)承),皮(pi)帶兩邊(長度)要(yao)均(jun)勻。這樣,Z軸(zhou)上(shang)下移動不均(jun)勻且(qie)有噪(zao)聲(sheng)及抖動現象就消(xiao)除了(le),Z軸(zhou)加工恢復(fu)正常。 
     
    4.系統參數未優化,電機運(yun)行異常(chang) 
     
    導(dao)致加工精(jing)度異常系(xi)統參數主(zhu)要(yao)包括機(ji)床(chuang)進(jin)給單(dan)位(wei),零點(dian)偏置(zhi),反向間隙等。例如Frank數控系(xi)統,其進(jin)給單(dan)位(wei)有公(gong)制和(he)(he)英(ying)制兩種(zhong)。在機(ji)床(chuang)修(xiu)理過程中對于局部(bu)處理,常常影響到(dao)零點(dian)偏置(zhi)和(he)(he)間隙的變化,故障(zhang)處理完畢后應作適時的調整和(he)(he)修(xiu)改;另(ling)一方面,由于機(ji)械(xie)磨損(sun)嚴重(zhong)或連接位(wei)松動也可(ke)能造成參數實測值的變化,需(xu)要(yao)對參數做相應的修(xiu)改才(cai)能滿足機(ji)床(chuang)加工精(jing)度的要(yao)求。 
     
    故障現(xian)象:一臺杭州產的立式數控銑(xian)床(chuang),配備北京KND-10M系(xi)統。在加工過程(cheng)中,發現(xian)X軸精度異常。 
     
    故(gu)障診(zhen)斷:檢查發現X軸存在(zai)一定(ding)間隙(xi),且電機(ji)(ji)啟動時(shi)(shi)存在(zai)不穩定(ding)的現象。用手觸(chu)摸X軸電機(ji)(ji)時(shi)(shi)感覺電機(ji)(ji)拉動比較厲害,停止時(shi)(shi)拉動不明顯(xian),尤其是點動方式下比較明顯(xian)。分析認為,故(gu)障原因有兩(liang)點:一是絲杠反間隙(xi)很大;二是X軸電機(ji)(ji)工作異常。 
     
    故障處理:利用(yong)KND-10M系統(tong)的參(can)(can)(can)數(shu)功(gong)能,對電機(ji)進(jin)行(xing)調試。首(shou)先對存在的間隙(xi)進(jin)行(xing)補償,再調整伺(si)服系統(tong)參(can)(can)(can)數(shu)及脈沖(chong)抑制功(gong)能參(can)(can)(can)數(shu),X軸電機(ji)的抖動消除,機(ji)床加(jia)工精度(du)恢復(fu)正常。